1 前言
大抵因为中医、中药是中华民族国粹之故,中成药占药品生产很大的比重。在众多中药厂的生产过程中,磨粉、粉碎是一个很重要的工序。一般磨粉都是手工或人工控制加料,工作简单重复,生产环境噪声大、粉尘多,极容易出差错。因为不同的药材,有不同的脆性和粘度,操作人员必须随时注意观察电机电流的变化。加料过少,会直接影响班产,加料过多会使药粉相互摩擦加剧,药物温度过高,导致分解、焦化变质、堵塞磨头,电机过载烧毁屡有发生,严重的情况会着火燃烧,如扑救不及时,会造成火灾事故。很多工厂都采用了风动吸粉,电磁振动送料的技术改造。但是,人工调节送料问题依然未能解决。我们应广州某大中药厂的要求,设计、生产了一批磨粉机自动控制台,彻底解决了上述问题。
2 系统工作原理、结构
工作系统由电动磨粉机、电磁振动式送料机、电气控制台三部份组成。
送料机是一部借助50周波交流电,使电磁铁芯产生振动力的振动送料装置。它的电磁线圈电流采用单相半波控制,改变电流的大小,即可改变送料量。
因为电机负载的大、小取决于送料量的多少。调节电磁振动送料器的送料量,就可以改变电机的负载电流。因此,我们通过以下的途径实现送料自动化。
(1)我们利用电流传感器对电磁振动送料电路进行电压负反馈控制,稳定送料速度。
送料量↑(↓)电机电流↑(↓)→传感器电压↑(↓)→负反馈电压↑(↓)→触发脉冲后移(前移)→SCR电流↑(↓)→SCR电流↓(↑)→送料量↓(↑)
(2)把电流的控制划分为四个区间,不同的物料(药材)可选择不同的电流工作区间。
送料自动化控制原理方框图见图1。
图1
在某种情况下,例如有大团、大块物料进入了磨粉机时,电机的电流会同时增大,如果电流超过该选定区间电流上限时,可控硅的触发脉冲会被禁止,送料机停止送料,直到电流下降至下限值时,送料机才自动恢复送料。
我们通过这种双环节控制方法,确保自动送料工作可靠进行。
3 电路工作原理图
电路工作原理如图2所示。
图2(a)为电动机Y-△起动电路。图2(b)是送料速度选择、稳定控制,四级电流上、下限选择控制电路。图2(c)是振动送料机送料速度控制电路。以下对电路工作作简要说明。
图2 电路工作原理图
(1)图2(b)的四个档次电机电流上、下限控制是通过IC1、IC2两个时基集成电路NE555去完成。NE555的内部结构和引脚功能如图3所示。IC2接成多谐振荡器,作声光闪烁提示告警用。IC1接成上、下限比较电路。R1~R4是下限取值电阻,接IC1的2脚。R7~R10是上限取值电阻,接6脚。上、下限电压通过开关KJ作选择,形成四个工作电流区间。由于IC1的5脚接到稳压管1WY。因此,上、下比较电压应以IC15脚电压V5作为参考点。比较电压值是V5/2和V5,而不再是VCC/3和2VCC/3。晶体管Q1、Q2作反相输出。
当落料过多时,电机电流增大,在超过了该档次的电流上限时,IC16脚电压V6≥V5,IC13脚的输出从高转为低电平。Q1截止,Q2导通。光电耦合器PC通电,它的输出三极管1/2 PC把单结晶体管Q103的E极充、放电电容C103短接。封锁了UJT的振荡,从而关断了可控硅SCR。送料停止进行。只有当磨粉机消化过多的物料,电流再度下降,使IC2 2脚电压下降至V2≤V5/2时,3脚输出高电平,送料机重新恢复供料。超电流上限时,IC2有间歇振荡脉冲输出,主要作超电流声、光提示用。
(2)图2(c)所示送料器控制电路,是一个典型的单结晶体管(UJT)脉冲移相触发控制电路。它可通过开关IK作手动、自动操作的转换。自动控制讯号取自电流传感器2CT,并且通过R12~R15、R104加入控制电路。R104是负反馈电阻,它的电压相位应与取自4RV的给定电压相位相反。它可以在电机电流增大(减少)时,自动减少(增加)进料量。使电机电流和送料量稳定在某一状态下。R1、C2、C3组成一个微、积分电路,该环节的引入,进一步稳定了工作过程。
图3 NE555时基电路图
4 电路主要元、器件和参数调试、确定
(1)电流传感器
获取电机负载电流的变化讯号,是实现控制的首要环节。传感器可直接用市售的LQ系列0.5级精度交流电流互感器改制。电流值选取与电机额定值近似,如75/5A或50/5A。电流互感器正常工作时是处于近乎短路状态的,而且不允许开路,以免产生高压危险。因此,互感器次级电阻取值较小,而且要连接可靠。以获得一个具有一定幅值,而且线性度好的控制讯号。
(2)元件参数的确定
电路元件参数计算不一定与实际工作相符。而生产厂是决不允许作带载加料调试的。例如工作要求四个档次的工作电流上、下限分别为20~25A、25~35A、35~45A、45~55A。而且相差不能太大。我们采用了模拟参数实验来实现。用一个调压器和一个合适的低压变压器,通过短路的方法获得模拟的电机单相电流讯号。并通过计算、调整确定R1~R4、R7~R10、R12~R15的参数。使电路在实际工作中达到预定的设计要求。
(3)工艺流程的编制
为充份发挥设备的作用。用户应根据实际经济和工艺,确定在四种工作电流下按不同的药物而编制相应的工艺规程。
5 结论
我们为该厂设计、生产的控制装置前后共10台。几年来,一直运行正常、生产质量稳定。工人可在隔离室外操作并自动工作。摆脱了噪声、粉尘的困扰,大大降低了劳动强度。单机班产从原来的12公斤提高到32公斤。从未出现过“塞机事故”。实现了优质、文明、安全、高效生产。
本项目投资小,收益大,有推广意义。