(1)上冠铸件设置1#冒口一个(见图1),采用圆形保温冒口,放置在中间对中心热节区进行补缩。另外,由于中间冒口与其所补缩的热节距离较远,不利于冒口的补缩,必须设置冒口增肉,使冒口对热节的补缩通道畅通,以此来保证铸件的内部质量;设置2#冒口4个,采用普通椭圆暗冒口,放置在法兰上面对法兰处热节进行补缩,每个暗冒口上面留一个出气孔。
浇注系统采用底注式,这样可使钢液平稳地充填铸型,有利于排气和钢液中夹渣及杂质的上浮。(2)下环冒口放在下环的小端面(见图2),这样可以避免过流面型线不被破坏。采用普通环形明冒口,以满足冒口的垂直补缩距离和水平延续度,避免铸件内部出现缺陷;采用阶梯式浇注系统,下层主浇口开设在铸件底部,采取底返式浇注,钢液平稳上升至冒口顶部,这样可以使钢液中的杂质或气体更易于上升至冒口或排出铸件外部,确保铸件内部及表面的质量。上层补浇浇口开设在冒口处,人为地在铸件内部形成温度梯度,以提高冒口的补缩效率和铸件顺序凝固的趋势。
3.造型工艺
采用木模实样及对芯盒的造型方法,这样可以大大提高砂型的紧实度,增加砂型的强度,保证铸件的尺寸精度,避免了采用刮板造型砂型紧实度低而造成的涨箱和采用组芯造型而造成的组芯偏差导致的铸件尺寸偏差大的问题。由于树脂砂发气量较大,在浇注时会产生大量气体,因此在面砂层和背砂之问放置排气管道,强制排气。芯砂排气管道引至砂芯中间,中间放置焦炭和干砂块,保证其透气性和退让性。 砂型硬化后在表面刷两遍醇基锆英粉涂料,扣箱时要保证尺寸精度,单面偏差不许超过1mm,箱底水平,防止铸件变形。 三、实施效果及工艺改进 在试制过程中上冠2#冒口根部存在缩松缺陷,我们分析后认为,造成这一结果的主要原因是暗冒口在对铸件进行补缩时,由于没有大气压力的作用,仅靠钢液自重来补缩,大大减小了冒口的补缩能力。因此,我们决定在暗冒口的顶部加一个通气芯,这样可以保证冒口在补缩铸件过程中,上部的缩孔空间与空气连通,除靠自重压力外,还增加了大气压力,从而提高了冒口的补缩效率。工艺改进后,在我们生产的所有大泵上冠铸件中,2#冒口根部无缩孔、缩松缺陷。 从实施效果来看,此工艺易于操作,劳动强度小,砂型表面质量及精度与以往相比有很大程度的提高。铸件全部UT-2级探伤合格。铸件转到加工工序后,我们与数控机床的工艺人员合作,对铸件进行检测,其工艺加工量与实际加工量基本相符,尺寸重复性好,铸件定位和划线具有一定的规律,减少了以往重复定位和划线带来的工时浪费,满足了批量生产的需要。同时由于加工量小、表而粗糙度低,符合数控机床进刀量小及对铸件表面质量要求较高的特点,因此节约了加工工时,降低了产品的生产成本。