原铸造工艺如图1所示。
我厂生产的Φ101.6mm(4in)以上的管件均采用树脂砂造型,并设计封闭式浇注系统,经计算:F横=7.28cm2,F直=8.04cm2。(Φ32ram),F内=3.36cm2,∑F内=6.72cm2。暗冒口①、②的尺寸为48mm,球形冒口③、④、⑤、⑥的尺寸为西25mm,出气冒口⑦、⑧、⑨的尺寸为Φ10mm。
经长期的生产实践发现,原工艺存在以下不足: (1)浇注温度低时会造成各冒口下出现局部缩松。 (2)图1中所示的a~i共9个位置在打压过程中存在漏水点。 (3)废品率较高,成品率为65%~70%,工艺出品率仅为65%左右。 针对以上问题,我们进行了大量的分析,考虑到球墨铸铁以糊状方式凝固,补缩困难,冒口过大并不能有效补缩,因此决定采用无冒口工艺进行试验,并确定了最终生产工艺方案。 2.改进后的工艺方案改进后的铸造工艺如图2所示。
(1)浇注系统 采用半封闭式浇注系统,F横> F横>∑F内,确定F横=11.4cm2, F横=10.18cm2(Φ36mm)、F内=2.4cm2,∑F内=9.6cm2。在原工艺的基础上,内浇口由两个增加到4个,去掉①~⑨冒口,把⑦、⑧、⑨圆形出气冒口改为1#、2#、3#明出气片冒口(见图2),在远离浇注系统的挂耳处放置外冷铁(图中所示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ位置),尺寸为30mm×12mm,同时提高水平压头距离,在直浇道上方放置浇口杯,高度为80mm。
(2)熔炼采用中频感应电炉熔炼,浇注温度控制在1380~1480℃,严格控制碳当量(CE)在4.80%~4.90%之间,有利于石墨化,铁液流动性好,可减少缩松倾向。控制WMg残=0.040%~0.060%、WRE残=0.030%~0.050%、Ws=0.030%~0.040%,浇注过程中采用随流二次孕育,控制终硅量在2.90%~3.10%。 3.工艺改进前后对比 (1)改进后的工艺为实现无冒口铸造创造了条件,满足了砂型强度高、铁液冶金质量优的要求,壁厚均匀,可实现同时凝固。 (2)应用改进工艺后,打压过程中的常规漏水点明显减少。 (3)降低了废品率,工艺出品率升至80%左右,成品率达95%以上。 4.结语 在生产过程中必须严格执行各项工艺规范及操作规程,我厂对Φ101.6mm (4in)以上其他型号的管件产品也采用类似工艺,工艺出品率提高到75%~82%,成品率达到95%以上,经济效益明显提高,实现了“高效、低耗、降废”的目标。 以上工艺需根据各厂实际情况、产品质量及性能指标等因素综合考虑应用。