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QK1312A数控管子车丝机维修一例


放大字体  缩小字体 发布日期:2018-08-12

    摘要  介绍一例QK1312A数控管子车丝机伺服报警故障的维修过程,及三菱HA 100NC-S交流伺服电机自主修复的方法;为消除设备故障隐患而对其电机支承座进行的结构改进。
    关键词  数控管子车丝机  维修  交流伺服电机
    中图分类号  TH17   文献标识码  B 

    1.故障排除过程

    QK1312A数控管子车丝机是油管螺纹数控加工流水线的关键设备,开机运转几分钟后屏幕出现伺服报警:
    S03 SERVO ALARM:NR 0051 X
    该报警出现后,按复位键不能消除,机床不能动作。
    查操作说明书报警信息含义为:X轴指令电流超过连续电流极限值的95%达0.5s以上。
    排除过程如下:
    (1)把伺服电机与X轴机械侧彻底脱开以确认故障原因所在。开机后,重现上述报警,确认故障在伺服侧。
    (2)检查伺服电源供应模块(POWER SUPPLY UNIT)的直流母线间电压,正常。
    (3)检查伺服侧驱动模块(SERVO DRIVE UNIT)的输出电压,正常。
    (4)检查各接线端螺钉及接线均正常。
    (5)查电机动力线、编码器信号线,无断线现象。
    (6)采用“互换法”进一步确认故障原因在伺服电机侧或放大器侧。把该伺服电机“互换”到同一加工线的同型号正常运转的机床上,重现上述报警。而把完好机床的伺服电机“互换”到故障机床上,一切正常,则排除机床放大器侧故障,确认故障在伺服电机侧。

    2.伺服电机的维修

    该伺服电机型号为HAl00NC-S(三菱交流伺服电机HA系列)。
    输出功率2.0kW,额定转速2000r/min,中惯量,动力线使用加农插头连接,电机伸出轴带有密封。
    如图1所示,电机后盖、后端盖均配航空插头;前端盖端面止口带凸缘;电机轴为直轴。拆卸后发现:其定子有齿槽,内有三相绕组,形状与普通电机基本相同,无外壳,直接用定子叠片当作外壳,基本呈四边形,定子后端部贴附有内藏的过热保护器(T145AR3U1);其转子铁心周向均匀分布4块扇形永久磁铁,相邻的磁性相反,相对的磁性相同。电机后盖内有增量式光电编码器(型号OSE104),后端盖内有轴承座及波纹垫片,前端盖内有轴承座。

    (1)用no:220细砂纸打磨电机动力线航空插头的插针(A、B、C针分别为U、V、W相,D针为接地),重新插接后,仍重现上述报警。排除该航空插头接触不良故障。
    (2)用手转动电机轴,转动灵活、无卡阻感觉,无异常声音,初步判断其轴承完好、无扫膛现象。
    (3)拆下电机后盖,发现后盖内有水。拆下编码器,再拧下联结定子、前端盖、后端盖的螺栓,发现转子轴承完好、无扫膛迹象;但电机内部有积水、腐蚀严重,前、后端盖内已长了一层白锈,前轴承的定位档圈也生出了深褐色锈,故对其进行烘干处理。
    (4)烘干处理后测其线圈电阻和绝缘电阻均正常;用智能SMD850A热风台逐级调高温度对其过热保护器吹风加热、同时观察其通断情况,动作也正常。把电机装配好,却又故障重现。
    (5)检查该故障电机的编码器,无断线、烧焦等明显故障迹象,把它与同一加工线的完好电机编码器互换后,完好电机运转正常,故障电机重现报警,故确认编码器完好,故障原因在电机。
    (6)观察故障电机转子,它的4块扇形永久磁铁完好,表面无破损、裂纹、掉屑等迹象,再把故障电机的转子换到完好电机上,正常,排除电机转子故障。
    (7)经上述检查,已把故障点锁定在定子上。用手捏电机出线端部与绕组线头连接处,发现一相引出线与绕组端部连处有一环形沟槽,经查该相绕组线头焊接处已长出绿苔、处于断未断状态,轻轻一拨就断了。
    对其进行以下处理:①用砂纸磨光绕组线头,进行除锈、清理,再把引出线截去5mm,剥出10mm长线芯。②把50mm长热缩管、60mm长黄蜡管套在引出线上。③截取30mm长外径6mm紫铜套管。④用压线钳把绕组线头、引出线端部与紫铜管压好。⑤把套在引出线上的热缩管移到紫铜套管处,其两端均长出压接处,用热风台吹热缩管,使其紧裹压接处,进行防水密封。⑥把黄蜡管套在热缩管上,用绝缘、防水包扎带包好,再用细黄蜡管代替原捆扎绳把其捆扎、整形。按上述步骤进行连接处理重新装配后,机床报警消除。

    3.对电机支承座的改进

    该电机通过支承座实现与机床X控制轴的连接。支承座一侧连接电机,另一侧连接大拖板。电机轴与x轴滚珠丝杠通过联轴器联结。虽然电机装有防水罩、中拖板前端也装有挡水罩,但是,QK1312A机床为平床身,油管螺纹加工时,溅到拖板上的切削液有时流入或溅入连接座内腔,日积月累,积水越来越多。现场检查了其他11台QK1312A机床,其支承座内积水有的已没过联轴器上缘,水位几乎与支承座上沿齐平。虽然电机轴配有油封,但油封长期浸在水中、并慢慢渗透,造成电机内积水。由此判定电机进水原因就在于支承座,故对其改进:在电机支承座底部钻一直径为16mm的通孔,作为泄水孔,使电机支承座内积水泄漏掉,起到防止电机进水的作用。
    经上述维修,该机床运转至今,再未发生上述故障。

 
 
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