原来,Z轴电机电源线和编码器反馈线较长,在放入接线合时缠绕在一起,致使电机电源线和编码器线形成磁场揭合,产生电磁干扰,导致该报警产生,使问题复杂化。为解决此问题,我们和生产厂家走了很多的弯路,花费了不少精力和时间才得以解决。影响数控设备的因素较多,但就电磁干扰来说为来自设备机内和机外2种。就机内来说,主要是电源设计不合理,数控系统安装位置和连接走线不合理,信号接地和电源接地布置不合理等形成的电磁干扰。就机外来说,主要是供电电源被污染(劣质整流设备及发动机试验设备等),电焊机、电火花、雷电等都会产生尖脉冲。 这些脉冲的高频部分以射频形式发射出来,对数控系统和测量系统形成电磁干扰。缘当可恢复到正常状态(20Mn以上),加热电缆就恢复正常了。由于修复后的加热电缆在接头处还是存在有潮气渗入的隐患,因此在每次装置停工时,为避免潮气渗入,绝缘再次下降,加热电缆必须仍然通电运行,以保持有一定的温度。同时,为了节能和保护设备,控制温度可调整到100℃左右(原350℃),在开工前,再恢复原设定值。修复方法的优点和效果此修复方法不但可修复损坏的加热电缆,节约备件费用,还大大缩短了停工检修的时间。