从一名普通工人到首席技师,李宏炼从未停止对“优秀”的追求——
站在车床前的三十载
30多年前,李宏炼站到车床前,成为一名车床工。当时,只有“足够优秀”的人才能胜任这个岗位。
30多年后,已是公司首席技师的李宏炼,仍然在不断重新 “定义”优秀的标准。
从一名普通的数控车工,成长为全国技术能手、国家级技能大师工作室带头人,已经在安徽军工集团东风机电科技股份有限公司工作30多年的李宏炼觉得,自己唯一没变的是,一直“站在”一线车床前。
从不让崩出“白月牙”开始
李宏炼的胸口上,有一个个小小的“白月牙”。他说,每个车床工都难免会有这样的印记。
原来,在手动操作普通车床加工零件的过程中,滚烫的铁屑四散飞溅,往往会崩到车床工的身上,有时还会从领口钻进衣服里,如果不马上弯腰让铁屑落下去,就会烫伤皮肤留下疤痕。
有什么办法能够改变这种情况吗?“如果能够控制铁屑飞出的方向,就可以解决问题。”李宏炼反复修磨刀具,研究排屑槽技术,终于使加工中的排屑按照排屑槽的方向排出。
这个小小的改进,不仅可以让车床工免受皮肉之苦,还激发了李宏炼创新的动力。
在某个产品零件的加工中,工艺是钻孔镗孔。李宏炼设计出一种刀具,直接把零件的孔掏成,掏出来的芯棒材料还可以加工其他零件。这个方法得到车间领导和同事们的认可。在公司引进全功能数控机床后,李宏炼被推荐为第一批学习数控机床操作的车工。
“那段时间,我白天记笔记、记问题,晚上睡前歇下来继续思考。”短时间内,李宏炼就成了公司的技术骨干,掌握了零部件整体工艺编制、加工程序编辑和工装、量具等设计技术。而床头放书、睡前学习的习惯,被他保留至今。
之后,李宏炼练就了薄壁加工和曲面类零部件高精度加工的绝活。多年来,他先后攻克了40余个型号、数百种零件加工难题。在国家多项重点项目制作过程中,他凭借精密制造技艺,完成多个关键零件加工技术瓶颈问题的攻关任务,为公司节约成本数百万元,创效数千万元。
争气与“赌气”
1991年,李宏炼从技校车工专业毕业后进入安徽东风机电公司从事车工工作。第一次站在车床前,他想起了自己小时候在农村锄草放牛、插秧挑稻时的情景,他觉得车床工作比干农活轻松多了。
李宏炼的父亲也曾在安徽东风机电公司工作,母亲在家干农活,父亲一个人的收入不仅要补贴家用还要接济亲戚。从小就适应了繁重农活的李宏炼,默默地刻苦学习专业技能。“一起毕业的54人,只有前几名才有资格进厂干车工岗。”作为“优秀毕业生”的他,自豪地吃上了“光荣体面”的技术饭。
这份从人群中脱颖而出的“傲气”被他带进了工作岗位上。年轻的他认为只要自己肯钻研就没有搞不定的工作。但很快,他便遇到了打击。
由于各方面原因,在车工岗位上工作一段时间后,李宏炼被安排做钣金工、管道工和机器维修工。在一次出维修任务的时候,他忙活了几个小时,愣是没有找出故障原因。更让他感到“脸红”的是,其他操作工上手后,不一会儿便修好了。
“我作为维修工没修好,反而是其他操作工自己修好了。”从那以后,李宏炼不再等有维修任务才到一线,而是只要有空,就会跑到工作现场看机器动作。
如果说那次维修事件让李宏炼“被动”地给自己争气,那么影响甚至决定他成长为技能大师却是一次“赌气”。
在调回车工岗位后,李宏炼有一次看到几位同事用数控机床生产加工工程油缸零部件,3个人操作一台机器,1天只能完成十几件,加工进度慢、效率低,而且良品率不高。他心直口快地说:“这个其实可以改进的。”
领导得知后便问他是不是真有办法改进。“我当时年轻,心气也高,说干就干。”李宏炼说。
承诺的事情必须要完成。李宏炼经过1周时间思考,设计制作出了工装装夹,他的徒弟1人操作两台设备1天能完成60件,提高效率和节约人员成本是原先的好几倍,良品率达到100%。
“你这不是‘赌气’,是‘志气’。”领导和同事们对此大为赞赏。
劳动的本色
如果不是一次晕倒,李宏炼以为自己可以像机器一样一直不停歇。
在加工某科研项目零件时,李宏炼带领班组成员吃住在车间。“40多个小时,大部分时间就是站在机床前操作。”最后,李宏炼忽然眼前一黑,摔倒在地上。不久,他发现自己的颈椎、腰椎也出现了问题,“站不长、弯不下”。
此时的他已经开始带徒弟,利用国家级技能大师工作室的平台资源,对青年技工进行软件编程、工艺流程设计专业技术理论及实践培训。同时,他走上了生产主管岗位。
不过,李宏炼还是更喜欢待在一线解决技术问题,他说:“让我搞管理我心里会落空,我更喜欢研究技术。”
由于身体的原因,李宏炼还是默默改变了工作方式。他说,不希望看到新员工把身体累成自己这样。为此,他提出“快乐工作、快乐生活”的口号。