机加工数控技术在机加工公司起步较晚,各类机床维护与保养缺乏专门人才,因设备趴窝造成的误工时有发生,尤其在数控设备技术方面,机加工公司更是一片空白。维修师傅们感到这项技术高深莫测,无从学起。机加工公司每年请外援修设备、购备件支出费用逾200万元,而且要耽误大把时间,非常被动。
王森2007年8月技校毕业参加工作时,正逢金川制造装备由机械化向数控化转型。王森暗下决心,要打破“数控技术”这个被动局面。他自费购买大量书籍,订阅多种数控杂志,收集了车间各种数控机床的资料,工作之余一门心思“做学问”。同时利用一切培训、出差、交流的机会,获取数控设备维护方面的新知识,边学边实践。
铜水套深孔加工是国内极个别厂家掌握的技术,机加工公司为解决排屑问题,原来使用8台普通细泵,维修周期半年。王森通过研究尝试,创新了“在铜水套深加工排屑中改进螺杆泵代替普通细泵技术”,降低成本70%,提高使用寿命6年。
矿用钎杆是实业公司大量生产的产品,过去一直外购圆弧异形扣接头部分。2020年,王森和技师李玉华业余时间研究编制“矿用钎杆外购圆弧异形扣接头加工程序及道具改进”,稳定了产品质量,填补了一项技术空白。之后王森着手解决30型车床渗漏问题,利用设备旧件改进和试制30型机床主轴封油环。车间之前使用的轴封油环一套2000元,3个月更换一次。他改进的封油环可以正常使用半年以上。
2020年底,金川集团底吹炉工程鏖战正酣,机加工公司承担了大量备件加工任务,车间唯一的4米立车出了故障,卡在设备上的炉筒动弹不得,若外购备件和更换至少得半个月。关键时刻,王森改制废旧件解决了故障,节约采购费10万元,24小时恢复机床运转,使底吹炉工程顺利进行。
王森兼得机床液压、机械、数控系统维修专长,尤其在数控机床加工编程方面技术独到。他针对不同机床制订维修保养方案,指导操作和维修人员标准作业,大大降低设备故障率,培养了专业化的维修班组,改变了企业依靠外援维修维护的局面,每年可节约维修开支100余万元。
凭着突出贡献和过硬技术, 2021年,“数控达人”王森第3次荣获金川集团优秀共产党员称号,连续三届获“甘肃省技术标兵”等荣誉称号,2020年获荣获“甘肃省技术能手”称号,获金昌市技能大赛第一名。