默默行事的低调风格,踏实稳健的工作态度,丰富的“临床”经验,坚韧的机床守护者,说的就是DCT工厂工艺工程师——巫兴赣。作为一名理工科“直男”,他认为做好一件事的标准,就是将它做到极致。自2015年入职以来,他一直致力于磨床加工研究及现场质量问题改善,在磨床领域深耕多年,曾负责、参与了300磨床、260磨床、MT88磨床改造及250磨床扩产等多个项目,积累了丰富的现场经验。
服务,对巫兴赣来说就是尽自己所能辅助好车间生产的每一项工作。8月4日,工厂7DCT300与6DCT250内输入轴磨床换线加工,刀夹具切换过程中φ25外圆尺寸加工异常,他快速分析是因Q1轴补偿异常导致,通过积极与供应商协调,有效处理了突发状况,避免了快速切换问题导致的停产风险。7DCT300外输磨床加工6DCT250外输入轴时,出现内孔端面大面积烧伤问题,他耐心观察发现是卡爪异常磨损导致,通过车间首次实现新卡爪配磨,将问题顺利解决。后续考虑到进口配磨环价格高,采购周期长,巫兴赣又通过绘图自制7DCT300外输入轴配磨环,有效降低生产成本的同时,还提高了磨床的生产效率。
对于公司降本增效这一重要工作,他积极响应,乐于献策,通过对工艺、刀具、工装、油品等改善达到降本目的,共申报了15项技术革新项目,核算收益超过100万元。由他主导的7DCT300内输入轴车铣去毛刺刀具优化降本项目,通过多轮的验证调试,刀具寿命从1500件提高到3000件,预计年收益104768元。6DCT250输出轴槽砂轮优化降本项目,通过和供应商讨论沟通,优化砂轮的电镀工艺,有效提升了砂轮寿命,预计收益为356000元。
MT88-5速空心轴磨床改造项目也是巫兴赣负责的项目之一,6月30日,设备调试时机械手夹持工件出现左右晃动,不尽快修复将出现撞机风险。在MT88-5速空心轴样件面临交付的紧要关头,他在短时间内绘制出优化方案图纸,协同工具车间进行自制,大大缩短了国外专家反馈、送回工装的时间,避免了项目进度的延误。8月9日,项目出现了φ40内孔平行度超差问题,供应商提出以加工补偿程序进行调试,但经过一天问题迟迟无法解决,这时巫兴赣提出了修整砂轮锥度方案,通过他与车间连续18个小时的调试验证,终于将问题顺利解决,确保了项目的交付任务。
就是这样一位倔强的机床守护者,将每一次加工工艺问题看作是一座等待攀登的大山,一条亟待跨越的大河。他凭着脚踏实地的精神和永不言败的信念,在DCT工厂卓越发展路上不断贡献自己的力量。